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西王特鋼公司:開展修舊利廢 持續(xù)挖潛增效
近期以來,西王特鋼公司通過強(qiáng)化生產(chǎn)成本管理,積極利用現(xiàn)有材料開展修舊利廢工作,深挖成本管控點(diǎn),進(jìn)一步降低了生產(chǎn)成本,提高了企業(yè)效益。
特鋼公司高線廠風(fēng)冷線輥道屬于易耗設(shè)備,為進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,廠部維修團(tuán)隊(duì)經(jīng)反復(fù)驗(yàn)證后,對(duì)報(bào)廢的風(fēng)冷線輥道進(jìn)行了修復(fù),實(shí)現(xiàn)了輥道的重復(fù)利用。
不僅如此,針對(duì)輥道軸承端磨損,維修人員通過研究,在輥道不下線的情況下便可直接修復(fù),大大節(jié)省了時(shí)間,確保了生產(chǎn)的高效運(yùn)行。
與此同時(shí),特鋼公司裝備部結(jié)合油品消耗實(shí)際,通過進(jìn)一步完善油品進(jìn)廠、中控、報(bào)廢等環(huán)節(jié)管理細(xì)則,對(duì)油品的使用進(jìn)行了全過程管控,有效降低了油品消耗。
裝備部通過油品中間過程檢測(cè)、過濾等手段,打破了大型設(shè)備按周期換油的理念,實(shí)施按質(zhì)、按周期換油相結(jié)合的管理方式,既保證了設(shè)備的正常運(yùn)行,又能充分發(fā)揮潤(rùn)滑油的經(jīng)濟(jì)效益,進(jìn)一步降低了設(shè)備用油成本。
圍繞修舊利廢、挖潛增效的目標(biāo),煉鋼廠電氣人員則充分利用廢舊配件,對(duì)鋼水快速測(cè)溫儀進(jìn)行了修復(fù),經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)測(cè)試,修復(fù)后的測(cè)溫儀完全滿足了正常生產(chǎn)需求。
一系列自主創(chuàng)新、修舊利廢工作的推進(jìn),進(jìn)一步增強(qiáng)了特鋼公司干部員工的創(chuàng)新意識(shí),開拓了大家的創(chuàng)新思路,同時(shí)又降低了成本,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。