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西王糖業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng):深入挖潛統(tǒng)籌管理 力促成本再降低
西王糖業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)深入貫徹節(jié)能降耗理念,從實際出發(fā),通過技改、設(shè)備統(tǒng)籌管理等舉措,力促成本再降低。
近日,一水糖廠在做好提質(zhì)增產(chǎn)工作的同時,自主制定并實施了再生爐活性炭洗水新方案,進(jìn)一步深入挖潛降低生產(chǎn)成本。一水糖再生爐內(nèi)活性炭高溫燃燒再生完畢后,清洗活性炭原先一直使用熱工藝水。由于熱工藝水水溫較高,需經(jīng)降溫處理后進(jìn)入下游環(huán)節(jié)。因夏季氣溫升高,降溫日漸困難。為解決這一問題,一水糖廠干部職工開拓思路、轉(zhuǎn)變思維,將原先制備高純水的低溫濃水,代替熱工藝水清洗再生爐活性炭。
技改完成后,一水糖清洗活性炭水溫大幅降低,并且每小時可節(jié)省熱工藝水15立方米,日節(jié)約成本1000余元,進(jìn)一步增加了產(chǎn)品利潤空間。
果糖廠物料因受色譜系統(tǒng)、MVR蒸發(fā)器處理量的影響,致使MVR系統(tǒng)電損耗較大。廠部經(jīng)過認(rèn)真研究論證,對MVR蒸發(fā)器等關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行全面統(tǒng)籌管理,通過合理調(diào)配車間儲罐資源,對物料進(jìn)行集中存儲、集中蒸發(fā),將原先蒸發(fā)運行時間合理延長,從而進(jìn)一步降低了MVR系統(tǒng)開車電損耗。
據(jù)悉,此項統(tǒng)籌調(diào)配,不僅可延長MVR風(fēng)機的使用壽命,而且日均節(jié)約用電約500度,每月可節(jié)省電費9萬余元。
西王糖業(yè)淀粉一廠、二廠,無水糖廠等單位也根據(jù)夏季生產(chǎn)特點,通過自制進(jìn)料絞龍和纖維洗滌噴管、改進(jìn)玉米放料槽、合理使用包裝袋等舉措,進(jìn)一步對生產(chǎn)優(yōu)化調(diào)整,統(tǒng)籌管理,持續(xù)推動生產(chǎn)提效提產(chǎn)降成本。